日本FANUC係統的數控設備的幾例報警內(nei) 容與(yu) 其實際故障原因不符或出現的故障現象與(yu) 其真正產(chan) 生的原因不符例子及處理情況說明如下:
1FANUC-6ME係統TH6350加工中心,在工作中出現主軸轉在700r/min,主軸及變帶箱等處有異常聲音,並伴有振動現象,觀察功率表發現電動機的輸出功率不穩定。但使用1000r/min異常聲音又消失,根據檢查到的現象,引起該故障的原因可能有主軸控製器失控;機械變速器或電動機上的原因也不能排除。但感覺主軸控製器出問題的可能性較大。根據先電氣、後機械的維修原因,我們(men) 對電氣部分的主軸控製器進行了檢查,首先檢查了控製器的各參數,再檢查控製板,都無異常。經查看電路板較髒,按要求對電路板進行了清洗,但裝上開機後故障照舊。因此主軸控製器部分出故障問題可以排除。為(wei) 了確定故障在電機部分還是在機械部分,必需將電動機和機械部分分開。脫離後開機試車發現電動機在接近500r/min時開始出現不間斷的聲音,但給定800r/min,聲音又消失,我們(men) 對主軸部分進行了分析,原來低速時給定的500r/rain和高速時的2100r/min給出的指令是一樣的。隻是由於(yu) 低速時通過齒輪進行了減速,所以確定故障在電動機上。我們(men) 分析異常聲音可能出現在電動機的軸承上。將電動機卸開檢查,發現軸承確實已壞,在高速時軸承被卡造成負載增大使功率表擺動不定,一出現偏轉,更換軸承後故障消失。
2FANUC0-M係統加工中心,出現主軸定位故障,現象是當主軸定位時,出現來回不停地擺動,開始我們(men) 認為(wei) 是主軸定向電路及定向傳(chuan) 感器出現了問題,通過更換元器件,證明不是定向電路和傳(chuan) 感器的問題。進一步檢查,發現用手扭動主軸有一間隙,而這一間隙正好是主軸定向擺動的幅度。經分析,認為(wei) 問題是主軸電機與(yu) 其連接器之間出現了問題。卸下主軸電機,發現主軸電機與(yu) 主軸聯接的減振橡膠圈全部脫落,由於(yu) 沒有減振橡膠圈,主軸電機與(yu) 主軸之間產(chan) 生間隙,主軸定向時,由於(yu) 這個(ge) 間隙的存在,定向傳(chuan) 感器發出定向到位信號,通過控製器,主軸電機停轉,由於(yu) 慣性作用,主軸要繼續轉,這時傳(chuan) 感器又發出信號,電機反轉。這樣主軸來回擺動。更換減振橡膠圈後,主軸定向穩定。
通過上述兩(liang) 例,可看出,有時出現故障現象感覺象是電氣故障引起的,其實際是由於(yu) 機械問題引起。
轉載請注明出處。







相關文章
熱門資訊
精彩導讀



















關注我們

